Haku
Viitteet 1781-1790 / 2882
Tuotantojärjestelmän kapeikot
(Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
Tämä insinöörityö tehtiin Pitäjänmäen ABB Oy:n Drives yksikölle. Large Drives -tuotantolinjalla havaittiin löytyvän pullonkauloja testausjärjestelmään ja sen oheistoimintoihin liittyen uusien tuoteperheiden kasvaneiden ...
Automaattisen materiaalikuljettimen ohjelmointi
(Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tuottaa Palodex Group Oy:lle automaattisesti kulkeva materiaalikuljetin. Se kulkee itsekseen ennalta määriteltyä reittiä pitkin. Sillä säästetään työaikaa, joka kuluisi materiaaleja ...
AGV-vaunujen säädinten ja antureiden ohjelmoinnin ohjeistus
(Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
Tässä insinöörityössä perehdyttiin Rocla Oy:n vihivaunupuolen trukkien ohjelmointiin ja luotiin tästä työvaiheesta kattava työopastus. Vihivaunupuolelta on puuttunut tällainen työ-opas, johon olisi kerätty kaikki yleisimmät ...
Raspberry Pi CAN-väyläohjaimena
(Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
Insinöörityössä tutkittiin Raspberry Pi:n toiminnallisuutta CAN-väyläohjaimena ja lopuksi tutkittiin sen käyttämistä yhdessä CANopen-protokollaan pohjautuvan I/O-moduulin kanssa. Työn alussa perehdyttiin CAN-väylän teknisiin ...
Liukuportaan taajuusmuuttajakäyttö
(Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
Insinöörityössä suunnitellaan ja asennetaan taajuusmuuttajakäyttö vanhaan liukuportaaseen. Työhön kuuluu taajuusmuuttajan ja sen ohjauskomponenttien valinta ja tarvittavien parametrien määrittely, piirikaavioiden suunnittelu ...
Voimalaitoksen sähköjärjestelmien käyttöönotto
(2024)
Opinnäytetyön aiheena on voimalaitoksen sähköjärjestelmien käyttöönotto. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantajayritykselle tehdyn käyttöönotto-oppaan perusteella. Käyttöönotto-opas sisältää teoriaa ja opastusta instrumentoinnin, ...
Maanalaisen kaivoksen vedenpoiston automaation kehittäminen
(2015)
Opinnäytetyön aiheena oli kehittää Kittilän kultakaivoksen vedenpoiston automaatiota. Opinnäyte-työ tehtiin kaivoksen vedenpoistojärjestelmän luotettavuuden parantamisen takia. Toimeksianta-jana toimi Agnico Eagle Finland ...
Kiihtyvyysanturin erottelu johdinkehykseltä : Erottelukoneen prannusehdotukset
(Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
Insinöörityössä oli tavoitteena parantaa massatuotannossa olevan kiihtyvyysanturin irro-tusta johdinkehykseltä. Tuotannossa oli työhön tarkoitetut laitteet, mutta tuotantovarmuus oli heikko.
Työ toteutettiin VTI ...
Robottisolun käyttöliittymän toteutus
(Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa kosketusnäyttöpohjainen käyttöliittymä sisällytettäväksi optiona MTC Flextek Oy Ab:n toimittamiin robottisoluihin. Yrityksen tarve omalle käyttöliittymälle ...
Pumppujen vuorottelukäytön suunnittelu ja käyttöönotto
(Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
Opinnäytetyössä käsiteltiin PID-säätimen yleistä rakennetta sekä sen virittämiseen käytettäviä menetelmiä. Lisäksi käsiteltiin erilaisia prosessimittauksen menetelmiä, erityisesti painemittausta.
Käytännön työnä suunniteltiin ...








