HUOLTO- JA VARAOSAKESKUKSEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN LEAN-TYÖKALUILLA
Ranta, Topi (2010)
Ranta, Topi
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
2010
All rights reserved
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201004076182
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201004076182
Tiivistelmä
Tämän insinöörityön tarkoituksena oli kehittää Karhulan Teollisuuspuistossa sijaitsevan Sulzer Pumps Finland Oy:n huolto- ja varaosakeskuksen toimintaa Lean-filosofian ja sen eri työkalujen avulla. Tällä tavoin pyrittiin tehostamaan sekä pakkaamon ja kokoonpanoalueen työskentelyä ja toimintaa että parantamaan työturvallisuutta, siisteyttä sekä työskentelyn selkeyttä.
Insinöörityöni aloituspalaverissa analysoitiin työn tulevat kohteet ja tarvittavat Lean-työkalut. Lean-arviointia käytettiin arvioidessa huolto- ja varaosakeskuksen Lean-toiminnan tasoa. Pakkaamossa käytetty työkalu oli layout-suunnittelu ja kokoon-panopisteellä visuaalinen ohjaus. Lisäksi molemmissa työkohteissa käytettiin työkaluna 5S-menetelmää.
Lean-arvioinneista saadut tulokset olivat erittäin hyviä, koska niiden avulla tiedettiin, millä tasolla Lean-toiminta on huolto- ja varaosakeskuksessa. Arvioinneista selvisi myös, mitkä toimenpiteet tulisi tehdä lähitulevaisuudessa, jotta toimintaa voitaisiin parantaa. Pakkaamon layout-suunnittelusta saadut tulokset olivat hyviä, sillä työskentely tehostui selvästi uudistetun layoutin avulla.
Kokoonpanoalueella 5S-menetelmän avulla työskentely tehostui. Myös siisteys, järjestys, viihtyisyys ja työturvallisuus parantuivat sekä tärkeät alueet selkeytyivät. Kokoonpanoalueen visuaalisen ohjauksen työt tehostivat ja selkeyttivät työskentelyä, paransivat työturvallisuutta sekä mahdollistivat jokaiselle jatkuvan informaation saannin silmin havaittavilla keinoilla.
Tämä insinöörityö on luotettava, sillä käytännön töistä on tähän liitetty paljon kuvamateriaalia havainnollistamaan töitä ja tuloksia. Lean filosofiasta on saatavilla myös valtavasti kirjallisuutta. Tämä insinöörityö on kokonaisuudessaan onnistunut, sillä tavoitteet pystyttiin saavuttamaan eli pystyttiin kehittämään huolto- ja varaosakeskuksen toimintaa erilaisilla Lean-työkaluilla.
Insinöörityöni aloituspalaverissa analysoitiin työn tulevat kohteet ja tarvittavat Lean-työkalut. Lean-arviointia käytettiin arvioidessa huolto- ja varaosakeskuksen Lean-toiminnan tasoa. Pakkaamossa käytetty työkalu oli layout-suunnittelu ja kokoon-panopisteellä visuaalinen ohjaus. Lisäksi molemmissa työkohteissa käytettiin työkaluna 5S-menetelmää.
Lean-arvioinneista saadut tulokset olivat erittäin hyviä, koska niiden avulla tiedettiin, millä tasolla Lean-toiminta on huolto- ja varaosakeskuksessa. Arvioinneista selvisi myös, mitkä toimenpiteet tulisi tehdä lähitulevaisuudessa, jotta toimintaa voitaisiin parantaa. Pakkaamon layout-suunnittelusta saadut tulokset olivat hyviä, sillä työskentely tehostui selvästi uudistetun layoutin avulla.
Kokoonpanoalueella 5S-menetelmän avulla työskentely tehostui. Myös siisteys, järjestys, viihtyisyys ja työturvallisuus parantuivat sekä tärkeät alueet selkeytyivät. Kokoonpanoalueen visuaalisen ohjauksen työt tehostivat ja selkeyttivät työskentelyä, paransivat työturvallisuutta sekä mahdollistivat jokaiselle jatkuvan informaation saannin silmin havaittavilla keinoilla.
Tämä insinöörityö on luotettava, sillä käytännön töistä on tähän liitetty paljon kuvamateriaalia havainnollistamaan töitä ja tuloksia. Lean filosofiasta on saatavilla myös valtavasti kirjallisuutta. Tämä insinöörityö on kokonaisuudessaan onnistunut, sillä tavoitteet pystyttiin saavuttamaan eli pystyttiin kehittämään huolto- ja varaosakeskuksen toimintaa erilaisilla Lean-työkaluilla.