Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • På svenska
    • In English
  • Suomi
  • Svenska
  • English
  • Kirjaudu
Hakuohjeet
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Näytä viite 
  •   Ammattikorkeakoulut
  • Centria-ammattikorkeakoulu
  • Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)
  • Näytä viite
  •   Ammattikorkeakoulut
  • Centria-ammattikorkeakoulu
  • Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)
  • Näytä viite

Ruuhkien välttäminen kierresaumaputkitehtaalla

Ylikangas, Teuvo (2007)

 
Avaa tiedosto
Ylikangas_Teuvo.pdf (5.434Mt)
Lataukset: 

Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
Ylikangas, Teuvo
2007
All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2025081523957
Tiivistelmä
Ruukki Production Oulaisten tehtaalla valmistetaan Raahen teräsrainasta erikokoisia kierresaumahitsattuja putkia. Raaka-aineena käytetään pääsääntöisesti Ruukin Raahen yksikön kuumavalssattuja teräsrainoja. Tehtaalla on kaksi saksalaista Berliner Machinenbau AG L. Schwarzkopf putkikonetta. Putket hitsataan ulko- ja sisäpuolelta jauhekaarihitsausmenetelmällä. Hitsaus suoritetaan tandem-hitsauksena annettujen hitsausohjeiden mukaisesti. Putkelle tehdään useita eri työvaiheita ennen kuin tuote on valmis toimitettavaksi asiakkaalle.

Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää tuotantoon liittyviä ongelmia, jotka ovat aiheuttaneet ruuhkia kierresaumalinjalla. Tutkimuksesta selvisi useita eri kohteita, jotka aiheuttavat ruuhkia tuotannossa. Tuotannon alkuvaiheessa ongelmia aiheuttivat raaka-aineena olevat kelat sekä niiden muodot. Havaitsin ongelmaksi myös Raahen tehtaalla tuotannossa kelarainoihin muodostuneet viat sekä Oulaisten tehtaalla putkikoneilla syntyvät viat. Putken valmistuksessa eri rainan leveyksillä on hidastava vaikutus hitsauksen tarkastukseen ultraääniasemalla. Putken sisäpuolen hitsin hionnassa on tapahtunut perusaineen vahvuuden alituksia sorvilla. Lisäksi havaitsin, että tuotantolinjan loppupäässä ultraääniaseman käyntiä tulisi tehostaa.

Selvityksessä olen käyttänyt apuna kela-analysointia. Tulos osoitti, että hyvälaatuista kelaa käyttämällä saatiin valmistettua laadukkaita tuotteita, kun taas huonosta kelasta valmistettu putki aiheutti lisätöitä koko tuotantoon. Tämän vuoksi kelojen laatua on seurattava paremmin. Putkeen syntyvien kolojen aiheuttajia olen analysoinut kalanruotokaaviolla. Vian aiheuttajina olivat huonot kelat sekä työtavat. Havaitsin rainojen leveydellä olevan vaikutusta hitsin pituuteen; kapeammasta rainasta hitsattava putki oli hitaampaa tarkastaa ultraääni-asemalla kuin leveämmästä rainasta hitsattu putki. Sisäpuolen hitsin tulisi kiinnittää tarkempaa huomiota sorvauspaikalla. Putket, joista perusainetta oli hiottu liikaa, aiheuttivat ylimaaraisia katkaisuja, silla ne on katkaistava polttoleikkaamalla linjan korjauspaikalla. Hitsauksen tarkastusta ultraääniasemalla hidastivat vialliset putket. Käynnin tehostamiseksi olisi taukojen aikana hyvä käyttää henkilöiden vuorotusta.

Tuotantoruuhkan ongelman analysointiin käytin tehdassimulointiohjelmaa, jonka tarkoituksena oli selvittää tuotannon pullonkaulat. Mittareina käytin koneiden käyntiaikoja, jotka olen kerännyt yrityksen tietojärjestelmästä. Työntekijan taukovälit ja -ajat on kirjattu simulointiohjelmaan. Simuloinnin kohteena oli tehtaan loppupäässä sijaitseva neljän koneen ryhmä, joiden kautta materiaalivirta kulki.
 
Kokoelmat
  • Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)
Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut
Yhteydenotto | Tietoa käyttöoikeuksista | Tietosuojailmoitus | Saavutettavuusseloste
 

Selaa kokoelmaa

NimekkeetTekijätJulkaisuajatKoulutusalatAsiasanatUusimmatKokoelmat

Henkilökunnalle

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut
Yhteydenotto | Tietoa käyttöoikeuksista | Tietosuojailmoitus | Saavutettavuusseloste