Tuotannon optimointi K3 vakuumipakkauskoneelle
Nevala, Martina (2019)
Nevala, Martina
2019
All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202001061046
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202001061046
Tiivistelmä
Työn toimeksiantajana oli kahvipaahtimotehdas Oy Gustav Paulig Ab. Työssä keskityttiin tutkimaan K3-pakkauskoneen kuljettimien optimointia Juhla Mokka 500 g:n tuotteella. Mittauksia suoritettiin kuudessa toisistaan poikkeavissa linjaston kohdissa ja nämä mittaukset toistettiin yhteensä 10 kertaa. Ylös kirjattiin ne tilanteet, joissa kuljettimet toimivat jouhevasti ilman vika- tai materiaalipysähdyksiä. Työhön liittyi osana myös koneiden ajureiden haastattelu, josta saatiin kerättyä tietoa linjaston ongelmakohdista.
Tätä insinöörityötä on lähestytty lean -toimintamallin kautta ja käytetyn datan keräämiseen on hyödynnetty six sigma strategian mukaista tiedon keräämisen mallia. Six Sigman strategiaan kuuluu kehittämismallin mukainen DMAIC soveltamisstrategia, joka soveltuu K3 –linjaston optimoinnin analysointiin.
3K-linjastolla ajetaan kolmella eri lavausmetodilla. Metodien yhteinen ongelma on, etteivät paketit etene linjastolla yhtä sujuvasti kuin muissa vastaavissa vakuumipakkauksien linjastoilla. Tämän vuoksi ongelman tekijää on syytä tutkia. Vastaavia vakuumipakkauslaitteistoja Vuosaaren paahtimolla ovat K1, K2 ja K4. Tästä työstä saatuja tuloksia voidaan käyttää hyödyksi ja soveltaa myös muilla vakuumipakkauslinjastoilla.
Tuotantoprosessin aikana esiintyy muutamia pullonkauloja, jotka hidastavat materiaalivirtauksien sujuvaa etenemistä. Linjaston alkupäässä tehdyissä mittauksissa havaittiin, että kovankoettajan kohdalla linjastolla esiintyi huomattavasti enemmän vaihtelua kuin muissa kohdissa linjastoa. Muiksi ongelmakohdiksi nousi tämän lisäksi se, että varttilavan muodostus on katkonaista ja aikaa vievää. Myös nostorobotti teki ylimääräistä työtä ja vakuumipakkauskoneen pakkauksien syöttötahti on liian suuri suhteessa linjaston nopeuteen.
Linjaston epäkohtia pyritään säätämään mahdollisilla säädöillä jouhevammaksi ja yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi. Muutoksien avulla saadaan aika- ja materiaalihukkaa vähennettyä. K3–linjaston teoreettinen optimointi tapahtuu tahtiajan avulla, joka on laskettu tässä työssä toimeksiantajalle.
Tätä insinöörityötä on lähestytty lean -toimintamallin kautta ja käytetyn datan keräämiseen on hyödynnetty six sigma strategian mukaista tiedon keräämisen mallia. Six Sigman strategiaan kuuluu kehittämismallin mukainen DMAIC soveltamisstrategia, joka soveltuu K3 –linjaston optimoinnin analysointiin.
3K-linjastolla ajetaan kolmella eri lavausmetodilla. Metodien yhteinen ongelma on, etteivät paketit etene linjastolla yhtä sujuvasti kuin muissa vastaavissa vakuumipakkauksien linjastoilla. Tämän vuoksi ongelman tekijää on syytä tutkia. Vastaavia vakuumipakkauslaitteistoja Vuosaaren paahtimolla ovat K1, K2 ja K4. Tästä työstä saatuja tuloksia voidaan käyttää hyödyksi ja soveltaa myös muilla vakuumipakkauslinjastoilla.
Tuotantoprosessin aikana esiintyy muutamia pullonkauloja, jotka hidastavat materiaalivirtauksien sujuvaa etenemistä. Linjaston alkupäässä tehdyissä mittauksissa havaittiin, että kovankoettajan kohdalla linjastolla esiintyi huomattavasti enemmän vaihtelua kuin muissa kohdissa linjastoa. Muiksi ongelmakohdiksi nousi tämän lisäksi se, että varttilavan muodostus on katkonaista ja aikaa vievää. Myös nostorobotti teki ylimääräistä työtä ja vakuumipakkauskoneen pakkauksien syöttötahti on liian suuri suhteessa linjaston nopeuteen.
Linjaston epäkohtia pyritään säätämään mahdollisilla säädöillä jouhevammaksi ja yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi. Muutoksien avulla saadaan aika- ja materiaalihukkaa vähennettyä. K3–linjaston teoreettinen optimointi tapahtuu tahtiajan avulla, joka on laskettu tässä työssä toimeksiantajalle.
